概述
DG270-140C型給水泵是與容量為410t/h的高溫高壓鍋爐相配套的輔機(jī)。水泵的額定流量為440t/h、揚(yáng)程為1460米,額定轉(zhuǎn)速為2989r.p.m、功率為2240KW。此類給水泵在城市區(qū)域熱電廠,冶金、鋼鐵、石油、化工等行業(yè)自備熱電廠中廣泛應(yīng)用。這類給水泵原都是由電動機(jī)帶動。隨著節(jié)能減排任務(wù)的深入貫徹實(shí)施,這些熱電廠可根據(jù)本廠的蒸汽熱源系統(tǒng)及供熱需求,可選用適宜的工業(yè)汽輪機(jī)來帶動給水泵運(yùn)行,即實(shí)施汽輪機(jī)拖動技術(shù)改造,這樣既可優(yōu)化蒸汽供熱系統(tǒng),又可提高能源的利用率,節(jié)約可觀的廠用電量獲得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。巨化熱電廠于2007年2月完成了一臺此型給水泵的汽輪機(jī)拖動技術(shù)改造工作,并對改造過程中所遇到的給水泵進(jìn)、出口端軸承座水平振幅嚴(yán)重超標(biāo)的缺陷進(jìn)行了有效地處理并取得了較好的技術(shù)改造成果。為此在這作一論述,以達(dá)可供同類技術(shù)改造項(xiàng)目借鑒之目的。
1、汽輪機(jī)拖動技術(shù)改造設(shè)備的配置與布置
1.1、技術(shù)改造的設(shè)備配置
根據(jù)我廠0.49MPa壓力等級的蒸汽供熱量不足,我們選用了型號為B3-35/5型背壓式汽輪機(jī)拖動給水泵。此型汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力為3.53MPa、溫度為435℃,排汽壓力為0.59MPa,額定功率為2500KW,汽輪機(jī)額定轉(zhuǎn)速為5600r/min。
? 為了使汽輪機(jī)與給水泵的額定轉(zhuǎn)速相匹配,我們選用了轉(zhuǎn)速比為n1/n2=5607/3000r/min、功率為3000KW的齒輪減速器。
另外根據(jù)齒輪減速器和給水泵熱態(tài)運(yùn)行時(shí)的機(jī)械膨脹量值和膨脹方向以及給水泵運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)子工作串量值的大小,齒輪減速器與給水泵間的聯(lián)軸器選用了能有效平衡轉(zhuǎn)子軸向位移量的疊片撓性聯(lián)軸器,其型號為TD6-2100,額定功率為3000KW,公稱扭矩為20000Nm,軸向位移最大補(bǔ)償值為3.8mm。
1.2、設(shè)備的布置
設(shè)備的總體布置簡圖如圖1-1所示
? ? ?汽輪機(jī)缸體的熱膨脹方向朝機(jī)頭,死點(diǎn)在缸體后部,給水泵泵體膨脹方向朝給水泵高壓端,而給水泵轉(zhuǎn)軸工作串量移動方向朝低壓端,其值為3.1~3.5mm左右。為此所選用的疊片撓性聯(lián)軸器的軸向位移補(bǔ)償值一定要大于3.5mm以上。
2、汽動技術(shù)改造后給水泵振動超標(biāo)的表象及原因分析
2.1、振動表象
汽動技術(shù)改造后試運(yùn)期間,給水泵的高、低壓端軸承座振動位移值嚴(yán)重超標(biāo),當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為5600rpm時(shí)給水泵轉(zhuǎn)速為2989rpm,其振動值最高曾達(dá)15絲。通過對給水泵流量和轉(zhuǎn)速的改變,發(fā)現(xiàn)其振動值隨著給水泵流量、轉(zhuǎn)速的增加而明顯增大。其實(shí)測值如表2-1、表2-2所示;
表2-1;?????????????????????????????????????????(振動單位:絲)
? |
水平振動(—) |
垂直振動(⊥) |
軸向振動(⊙) |
汽輪機(jī)前軸承 |
??? 1.8 |
??? 1.5 |
??? 1.4 |
汽輪機(jī)后軸承 |
??? 2.5 |
??? 2.1 |
??? 0.8 |
齒輪減速器 |
??? 1.2 |
??? 1.3 |
??? 1.0 |
給水泵低壓端軸承 |
??? 8.3 |
??? 1.2 |
??? 1.6 |
給水泵高壓端軸承 |
??? 4.6 |
??? 1.9 |
??? 1.3 |
(注;運(yùn)行工況為;汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為5450rpm、主蒸汽流量為24.57t/h、進(jìn)汽壓力為3.5MPa、進(jìn)汽溫度為410℃、排汽壓力為0.56MPa、排汽溫度為261℃、給水流量為376 t/h。)??
?
表2-2;?????????????????????????????????????????(振動單位:絲)
? |
水平振動(—) |
垂直振動(⊥) |
軸向振動(⊙) |
汽輪機(jī)前軸承 |
??? 1.7 |
??? 1.5 |
??? 2.8 |
汽輪機(jī)后軸承 |
??? 1.6 |
??? 2.6 |
??? 1.1 |
齒輪減速器 |
??? 2.2 |
??? 1.4 |
??? 1.6 |
給水泵低壓端軸承 |
??? 10.3 |
??? 0.9 |
??? 1.0 |
給水泵高壓端軸承 |
??? 5.7 |
??? 2.0 |
??? 1.3 |
(注;運(yùn)行工況為;汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為5600rpm、主蒸汽流量為28.27t/h、進(jìn)汽壓力為3.5MPa、進(jìn)汽溫度為410℃、排汽壓力為0.6MPa、排汽溫度為263℃、給水流量為390t/h。)????
另測得高、低壓端水平振動位移頻譜圖如圖1-2、圖1-3所示;
?
?
頻譜圖顯示,具有振動幅值的頻率分布廣泛,波形有奇變,有削波現(xiàn)象,且一倍頻振動分量很大。
2.2、振動原因分析與查找
依據(jù)振動頻譜圖振動頻率分布范圍和振動幅值的大小,可判斷出給水泵轉(zhuǎn)子存在動不平衡和動靜碰磨現(xiàn)象。但能引起給泵轉(zhuǎn)子動不平衡和動靜碰磨的因素是多方面的,從設(shè)備的支撐剛度來看,給水泵的水平方向是最為薄弱的,雖然汽輪機(jī)和齒輪減速器振動值較小,但也不排除這些設(shè)備有缺陷而引起給水泵振動。為了能有效找出振動原因,我們采用了排除法,即能單試的設(shè)備進(jìn)行單試,能拆出檢查的設(shè)備就拆出檢查。我們采取了以下的措施;
(1)、把齒輪減速器與給水泵的聯(lián)軸器脫開,用蒸汽直接拖動汽輪機(jī)和齒輪減速器轉(zhuǎn)速至5600rpm,測量其振動值,用以排除汽輪機(jī)和齒輪減速器的設(shè)備缺陷。
(2)、解體給水泵,驗(yàn)證水泵動靜是否碰磨,轉(zhuǎn)子是否彎曲和動不平衡。
(3)、測量計(jì)算齒輪減速器傳動軸和給水泵轉(zhuǎn)軸冷熱態(tài)中心改變量值,以便二聯(lián)軸器冷態(tài)找中心時(shí)有正確的中心偏置值。
上述三項(xiàng)工作的檢查結(jié)果為;
(1)、汽輪機(jī)和齒輪減速器單獨(dú)運(yùn)行狀態(tài)良好。可以斷定汽輪機(jī)和齒輪減速器設(shè)備完好。
(2)、齒輪減速器熱膨脹值制造廠提供的數(shù)值如圖1-4所示;
實(shí)際運(yùn)行測試數(shù)據(jù)如圖1-5所示;
為此給水泵熱態(tài)轉(zhuǎn)子中心的抬升量為;
δ1=h1×Δt1×α1=560×11.5×10-6×19=0.12236(mm)
其中;h1——為給水泵支座高度(其值為560mm)
Δt1——為給水泵冷熱態(tài)溫差值(環(huán)境溫度為28℃時(shí)其值取19℃)
α1——為支座的熱膨脹系數(shù)(查得數(shù)值為11.5×10-6/℃)
?
齒輪減速器大齒輪軸的中心抬升量為;
δ2=h2×Δt2×α2=740×11.5×10-6×20=0.1702(mm)
其中;h2——為齒輪減速器大齒輪軸的中心高度(其值為740mm)
Δt2——為齒輪減速器冷熱態(tài)溫差值(環(huán)境溫度為28℃時(shí)其值取20℃)
α2——為齒輪減速器的熱膨脹系數(shù)(查得數(shù)值為11.5×10-6/℃)
顯然齒輪減速器大齒輪軸的中心高度熱態(tài)比給水泵轉(zhuǎn)子中心高度多抬升0.05mm。
齒輪減速器大齒輪軸的中心向外膨脹量為;
δ3=h3×Δt3×α3=180×11.5×10-6×20=0.0414(mm)
其中;h3——為齒輪減速器二齒輪軸的二分之一中心距離(其值為180mm)
Δt3——為齒輪減速器冷熱態(tài)溫差值(環(huán)境溫度為28℃時(shí)其值取20℃)
α3——為齒輪減速器的熱膨脹系數(shù)(查得數(shù)值為11.5×10-6/℃)
而給水泵的轉(zhuǎn)軸中心熱膨脹時(shí)水平方向保持不變。顯然在冷態(tài)二聯(lián)軸器找中心時(shí),給水泵轉(zhuǎn)子中心應(yīng)預(yù)先抬高5絲、往外偏置4絲,這樣熱態(tài)運(yùn)行時(shí)二轉(zhuǎn)子中心能保持一致。
(3)、給水泵解體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)給水泵動靜部分嚴(yán)重碰磨。但給水泵轉(zhuǎn)子在冷態(tài)時(shí)并不彎曲。因此判定轉(zhuǎn)子存在熱彎曲現(xiàn)象,其主要原因是給水泵轉(zhuǎn)子動不平衡,進(jìn)水支座嚴(yán)重變形,引起導(dǎo)葉和泵殼組裝中心跑偏,從而導(dǎo)致水泵轉(zhuǎn)子中心和導(dǎo)葉泵殼中心難以一致,在運(yùn)行時(shí)造成水泵動靜碰磨發(fā)熱,引起轉(zhuǎn)子熱彎曲,最終引發(fā)水泵振動超標(biāo)。
3、振動缺陷處理
(1)、更換進(jìn)水支座。
(2)、給水泵轉(zhuǎn)子與葉輪整體組裝后做高速動平衡。其動平衡數(shù)
值如表3-1所示;
表3-1????????????????????????????(注;動平衡轉(zhuǎn)速為2950rpm)
????????校正量 |
?? ?????殘余量 |
|||||||
??? A面 |
??? B面 |
?? A面 |
?? B面 |
? |
||||
相位角 |
?重量 |
相位角 |
?重量 |
相位角 |
?重量 |
相位角 |
重量 |
? |
?210° |
? 30g |
? 220° |
? 50g |
? 260° |
? 1g |
?? 30° |
?1g |
? |
殘余不平衡重徑積 |
?? 340(g.mm) |
? |
在組裝水泵時(shí),盡量使轉(zhuǎn)子在泵體中的上下、左右位子經(jīng)過抬軸試驗(yàn)和軸瓦對中盡可能調(diào)至中心位置。這次#10給水泵經(jīng)抬軸試驗(yàn)上下總間隙量為80絲,這樣通過調(diào)整軸瓦的調(diào)整螺栓,使軸上升40絲,另通過下軸瓦蓋
在轉(zhuǎn)軸的上方觀察左右方向離軸承座的距離,通過調(diào)整軸承座的左右調(diào)整螺栓,使轉(zhuǎn)軸處在水平方向的中心位置。然后測量水泵的總軸串量,調(diào)整工作串量、平衡盤與平衡盤座、推力盤與推力瓦之間隙值。組裝完后,用手輕輕盤動轉(zhuǎn)軸,轉(zhuǎn)軸能自行轉(zhuǎn)動。
?(3)、在冷態(tài)找中心時(shí),應(yīng)考慮齒輪減速器傳動軸與給水泵轉(zhuǎn)軸之間的熱膨脹差值,測量計(jì)算結(jié)果為齒輪減速器的傳動軸在熱態(tài)時(shí)比水泵轉(zhuǎn)軸多上升4.8絲,多往外偏移4.14絲。這次冷態(tài)找中心時(shí),連上進(jìn)、出水管路后給水泵比齒輪減速器中心預(yù)抬高6.25絲、往外預(yù)偏3絲,具體找中心數(shù)值如圖1-6所示。同時(shí)在泵組啟動前盡量使齒輪減速器的潤滑油溫控制到達(dá)運(yùn)行時(shí)的溫度。
4、投用運(yùn)行數(shù)值
??這次泵組啟動后,水泵振動現(xiàn)象完成消除,且水泵的運(yùn)行效率也有了較大的提高。其運(yùn)行振動測量數(shù)據(jù)如表4-1所示;
表4-1
振動方向 |
汽輪機(jī)前軸承 |
汽輪機(jī)后軸承 |
齒輪減速器 |
給水泵低壓端軸承 |
給水泵高壓端軸承 |
水平(―) |
1.7 |
1.2 |
0.3 |
0.7 |
1 |
垂直(⊥) |
1.2 |
1.1 |
0.7 |
0.6 |
0.5 |
軸向(⊙) |
0.1 |
0.5 |
1.1 |
0.4 |
0.5 |
(注;以上振動數(shù)值是在給水流量為400t/h,主蒸汽流量為28.79 t/h,進(jìn)汽壓力為3.44MPa、溫度為405℃,排汽壓力為0.59 MPa、溫度為260℃,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為5602rpm、給水泵轉(zhuǎn)速為2997 rpm的運(yùn)行狀態(tài)下測得)
5、結(jié)論
(1);通過這次技術(shù)改造的工程實(shí)踐,我們認(rèn)為DG270-140C型給水泵這種汽動技術(shù)改造的方式是可行的,其技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)值得其它項(xiàng)目借鑒。
(2)、DG270-140C型給水泵汽動技術(shù)改造有著良好的安全性和經(jīng)濟(jì)性,給水泵轉(zhuǎn)速可在水泵運(yùn)行允許范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,既給水流量可在調(diào)節(jié)閥全開的狀態(tài)下進(jìn)行調(diào)節(jié),減少了閥門的節(jié)流損失,同時(shí)也減少了熱能轉(zhuǎn)化為電能再由電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的能量轉(zhuǎn)化損失。同時(shí)也解決了我廠0.49MPa蒸汽流量不夠需用1.27MPa等級的蒸汽通過減溫減壓來補(bǔ)充的供汽方式,優(yōu)化了我廠的熱力系統(tǒng)的配置。